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调直机定长切割控制系统
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3 新的定长与控制措施
很显然,前述定长方案无法消除切断误差,需从其它途径进行探讨。 对象给定参数:钢筋d=3~8mm;定长300~6000mm,可加长至8000~18000mm;钢筋前进线速度30m/min;调直筒转速n=2400r/min;压辊直径D=90mm,转速142r/min。
(1) 定长的检测
为实现准确定长,在调直机下压辊(被动压辊)上装上同轴测量盘,盘厚2mm直径取197mm,在盘的边缘均匀加工宽1mm,深4mm的槽300个,在边缘距周边3mm处装上光电开关管(光轴距边缘3mm),则光电管光轴所在点对应的测量盘周长为π(D-6)=600mm,测量孔轴线的速度v=30×191/90=63.67m/min,每秒钟光电管发出脉冲63.67×1000÷60÷2=530.6个脉冲,脉冲间距1.885ms,两脉冲间距离代表长度2×90÷191=0.942mm,显然这样的测量精度是难以满足要求的,为此,对光电开关管输出脉 冲实施倍频,即脉 冲频率f=1061Hz,脉冲间距0.942ms,脉冲间距离代表长度0.471mm。计数器最大计数值216,即最大可定长30.88mm,满足实际要求。
(2) 切断控制
定长切断装置存在切断误差的关键在于,当控制系统发出切断指令时,除系统自身有一响应时间外,钢筋仍在以一定速度前进着;只有钢筋顶住定尺板后,钢筋才在上下压辊间打滑,等待切断。倘若在实际操作中,使控制系统在发出切断操作指令时钢筋已经停止前行,或者在切断操作开始前钢筋已经停止前行,则可以有效地减少由于锤头位置的随机性而引起的切断误差。根据这一构想,我们对原定长切断机构作了改进,改上下压辊一直驱动钢筋前进为间断驱动方式,其控制过程是这样的:当一次切断操作完成后,装有上切刀的方刀台退出,控制器控制电磁铁线圈,使其失电,牵引电磁铁放下上压辊,使下压辊压住钢筋拖动其前进,装在下压辊上的测量盘旋转,它所发出的脉冲送到控制器进行计数。当计数脉冲所对应的长度等于设定长度时,控制器给电磁铁发出信号,令其抬起上压辊。上压辊抬起后,钢筋前进的驱动力消失,钢筋停止前进,(注:调直机构在对钢筋调直操作过程中,不存在使钢筋轴向移动的驱动力),此时,控制器使装在方刀台上切刀进入锤头下面,上切刀被锤头锤击而切断钢筋,然后重复另一个新的循环。由于从控制器发出抬上压辊的命令,到上压辊被抬起,钢筋因无轴向驱动力而停止前进,一般需要150~180ms左右,视具体装置构成而定,故在控制器中,长度设定值应减去在这段时间内钢筋行走的长度,具体数值应由具体装置经实际调试而得。
4 系统的控制与运行
系统的定长与切断控制装置由MCS-51单片机构成,如图2所示。由测量盘送的脉冲,经脉冲整形、倍频,送到8031的T0入口,作为定长计量输入。定长设定由三位BCD拨码盘输入,偏移量由操作者根据实际装置进行调整,计算机给定计数值等于BCD码盘设定值所对应的脉冲数值减去偏移量。则在钢筋前进过程中,测量盘旋转发出的脉冲,经整形、倍频送到8031进行计数。在计测过程中,计算机不断地将计数值与给定值比较;当计数值等于给定值时,计算机送出信号使牵引电磁铁得电,将上压辊抬起,使钢筋停止前行,计算机发出切断信号使钢筋切断。计算机在发出切断信号之后,经一定时间的延时,发出新一轮计量开始信号,使牵引电磁铁释放,上压辊被放下,夹持钢筋并驱动其前行。
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